医院医疗地埋式污水处理设备
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医院医疗地埋式污水处理设备

型号
参数
出水管口径:110mm 处理量:0.3立方米/h 额定电压:220v 额定功率:1.95kw 进水管口径:50mm 空气量:不等立方米/min 流量计规格:1立方米/h
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医院医疗地埋式污水处理设备

医院医疗地埋式污水处理设备现货,各种型号的都有。

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 A2O/A-MBR工艺
A2O/A-MBR工艺是一种强化内源反硝化的新型工艺,该工艺利用MBR内高浓度活性污泥和生物多样性来强化脱氮除磷效果,工艺流程依次为厌氧、缺氧、好氧、缺氧和膜池。该工艺在普通A2O工艺后再设一级缺氧池,在利用进水快速碳源完成生物除磷和脱氮后,再利用第二缺氧池进行内源反硝化,进一步去除TN,之后,再利用膜池的好氧曝气作用保障出水。
A2O/A-MBR工艺是针对进水碳源不足,而同时又有较高脱氮要求的污水处理项目所开发,也是强化脱氮的MBR脱氮处磷工艺。


A(2A)O-MBR工艺
A(2A)O-MBR工艺是两段缺氧A2O工艺与MBR工艺的结合,其特点是在传统的A2O工艺中设置了两段缺氧区(缺氧区Ⅰ和缺氧区Ⅱ),在*缺氧区内从好氧区回流的NO3-*被还原,实现*反硝化;而在第二缺氧区内实现内源反硝化,节省外加碳源的投加。生物反硝化需要有机碳源作为电子供体,用于产能和细胞合成。
生物脱氮所用碳源一般有3类:原水碳源、外加碳源和内源碳源。利用原水碳源的前置反硝化工艺一般总氮去除率不高,如果要进一步提高脱氮效率,则需要外加碳源进行反硝化。
有关研究发现污泥中含有的碳水化合物(50.2% )、蛋白质(26.7% )、脂肪(20.0% ) 均属于慢速可生物降解碳源,如果将这些物质转化为易生物降解碳源用于脱氮系统,则可大大提高污水的生物脱氮效率,同时避免了外加碳源,节约运行费用,因此具有很高的价值。A(2A)OMBR工艺生物池两段缺氧的设计正是借鉴了这个原理。生物转盘工艺
生物转盘工艺是生物膜法污水生物处理技术的一种,是污水灌溉和土地处理的人工强化,这种处理法使细菌等微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育,形成膜状生物性污泥---生物膜。


生物转盘由转动轴、转盘、废水处理槽和驱动装置等组成。其核心处理装置是垂直固定在水平轴上附着一层生物膜的圆形盘片,盘片上半部露在大气中,下部约40%~50%的盘面浸没在污水中。工作时,污水流过水槽,驱动装置带动转盘转动,当盘面某部分浸没在污水中时,盘上的生物膜便对污水中的有机物进行吸附;当盘片离开液面暴露在空气中时,盘上的生物膜从空气中吸收氧气对有机物进行氧化。这样转轴带动转盘以一定的速度不停地转动,生物膜交替的与废水和空气接触,形成一个连续的吸氧、吸附、氧化分解过程,使氧化槽内污水中的有机物减少,使污水得到净化。与此同时转盘上的生物膜也同样经历挂膜、生长、增厚和老化脱落的过程,脱落的生物膜可在后续泥水分离装置中去除。生物转盘除能有效地去除有机污染物外,随着膜的增厚,内层的微生物呈厌氧状态,还具有硝化、脱氮与除磷的功能。
以生物转盘为为主体的SMART工艺,生物转盘出水端增加滤布滤池过滤系统,很好的弥补了生物转盘出水SS高的缺点,从而进一步保证出水水质达标。
但在实际工程应用中,由于生物转盘设备加工制造复杂,特别是对转轴的加工水平要求较高,整体设备的加工对设备厂家机加工水平要求严格。

AO工艺,O池上的水样,放一个下午,所以的泥都浮了上来,轻轻摇动又马上会下沉。这是曝气不足么?400多COD进水,出水老是只能200出头。NH3-N的去除率到时挺高的。300能降到5左右。SV517%SV3011%,每天进水60吨左右。A池上,经常有浮渣,看过去像腐泥一样,请问该怎么操作比较好呢?我们这要求出水一级达标,后期我们还加了PAC,PAM混凝沉淀,COD还是有120mg/l左右。
回答:
(1)应该是曝气不足所致,出水COD高恐怕也是部分污泥上浮在破散后融入水中所致。
(2)如此高的氨氮去除效果,溶解氧不足的话,容易导致反硝化后污泥上浮。

服务区的污水处理项目,设计进水180吨,工艺是AO工艺,现在进水量每天大约80吨,白天运行10小时,晚上不运行。进水cod160mg/l左右,氨氮120mg/l至180mg/l,进水ph在8.4左右,厌氧池ph7.6,好氧池7.5左右。每天加葡萄糖25千克,溶解氧在5左右,晚上关闭风机不曝气。污泥沉降比在30%左右,2个月前重新培菌,20天前做镜检时生物相就不错了,出水各项指标都不错,现在就是氨氮没有去除效果,去除率也就20%吧,20天至10天前没有排泥,沉降比从25升到35,10天开始排泥现在污泥沉降比在30左右,出水浑浊,请问该怎么样调整运行?
回答:
投加的葡萄糖可能太多了,请尝试逐步降低(1周左右)看看氨氮去除率是否提高。出水的氨氮也看看,开始运行后1小时处理效果,5小时处理效果,10小时处理效果。以此来判断那个时段处理效果好。
我厂采用CASS工艺,设计3万吨/日,目前在2万吨/日处理量。进水COD250mg/l左右,氨氮45mg/l,TP4.2mg/l,出水近期COD45mg/l,氨氮12-20mg/l,TP在1mg/l以下。运行周期为4h,进水2h,沉淀1h,排水1h,其中曝气根据各池情况,曝气在1-1.5h。3月中旬为了降低氨氮,加大了曝气量,在2.5-4h,污泥浓度在5000-7000mg/l,mlvss一千多点,DO在1.5-4mg/l之间。在调整工艺后,出水变成土黄色,沉淀时漂浮大量死泥。为了排出浮泥,加大排泥量在15吨/日,现在部分池子出水感官已经好转,但是氨氮很高,在20mg/l左右,而部分池子又出现土黄色,氨氮要好点,在12mg/l左右。

看看大家有什么建议没有,这个土黄色是怎么形成的,怎么控制?2、我厂的氨氮是因为硝化菌都死掉了吗,现在怎么去降低氨氮。至3月中旬到现在,氨氮降低效果不明显,这一周我又降低排泥量在8吨/日,但是部分池子又会出现出水带泥情况。我厂出水自去年10月份开始,一直出水口都有大量白色泡沫,什么什么原因呢,如果是TP影响,但是我厂总磷好的时候还有有泡子,如果是表面活性剂,生化池曝气的时候又没什么泡子,而且*测的时候又不高,出水只有0.01mg/l左右。
回答:
(1)首先根据你的工艺,要看看去除率。氨氮的去除率在50%左右,这个确实不高,一般在80%以上是可以达到的。
(2)总磷去除比较理想,在75%以上。根据脱氮除磷工艺原理可以指导,需要长污泥龄来保证硝化效果,需要及时排泥来提高磷的去除,所以,这两个实际上是个矛盾,到那一边,另一边的效果就会变差。所以,达到平衡的话,脱氮除磷各自去除率也就在80%左右。

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产品参数

出水管口径 110mm
处理量 0.3立方米/h
额定电压 220v
额定功率 1.95kw
进水管口径 50mm
空气量 不等立方米/min
流量计规格 1立方米/h
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