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K40-4-5矿用节能风机110KW主扇风机
面议K40-4-4矿用节能风机90KW主扇风机
面议K40-4-3矿用节能风机55KW主扇风机
面议K40-4-2矿用节能风机37KW主扇风机
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面议K40-4-NO.9矿用节能风机11KW主扇风机
面议K40-4-NO.8矿用节能风机5.5KW主扇风机
面议K40-8-NO.22矿用节能风机110KW主扇风机
面议K40-8-NO.21矿用节能风机90KW主扇风机
面议K40-8-NO.20矿用节能风机75KW主扇风机
面议K40-6-NO.22矿用节能风机250KW主扇风机
面议4-72高压不锈钢离心引风机在原有性能的基础上,不断改进与创新,为了满足客户的需求,特以做了以下的改进设计实验,下面是实验过程!
1、4-72高压不锈钢离心引风机的实验设计
首先确定选择的设计流量和全压。参考 4-73 改型的选择流量和用户设计流量比值,考虑到 4-73 改型的预估全压和试验全压的差别,通过选择 3 个设计流量 29500m3 /h 、 31500m3 /h 和 32500m3 /h ,对应不同的全压,经过多次整机变工况性能数值预估,zui终确定首轮选择设计流量为 31500m3 /h ,选择全压为 1420Pa 进行气动设计,这样其变工况性能数值预估得到的*效率点接近厂方设计工况流量,且其数值预估全压能达到厂方要求的全压。相应的气动设计参数见表 2 。
其次,进行整机变工况性能数值预估和主要设计参数优化,优化目标是用户设计流量处的全压保证,效率提高,并能处于或接近变工况的*效率点。优化方法是按重要性逐个参数优化,结果见表 3 。
2、4-72高压不锈钢离心引风机的实验结果
4-72高压不锈钢离心引风机首轮样机变工况全压和效率性能预估和实测结果比较见图 1 和图 2 。用户设计工况实测结果 29500 m 3 /h 的全压值稍高为 1350 ,但效率只有 76% ,率点达 82% ,但偏在小流量区。有几个值得总结的问题:
(1)首轮选择流量太小。实测率点的流量是 24850 m 3 /h ,预估的率点位置在 27500 m 3 /h ,首轮选择流量为 31500 m 3 /h ,它是前者的 127% ,是后者的 115% ,预估和实测*效率点流量如此大的差别,也和流动不好有较多分离有关,如改善设计会减少这种差别。但总体来看第二轮选择设计流量还需要大大提高,至少选择 33500 m 3 /h 以上。
(2) 实测*效率为 82.0% ,全压为 1780Pa ,该点预测的效率和全压分别为 82.2% 和 1870Pa ,预估值效率偏高 0.2% 。全压偏高 90Pa ,即高 5% ,说明该点性能以及预估和实测吻合尚可,也说明只要第二轮选择流量选对,*效率点流量和用户设计流量尽量接近,第二轮样机就有可能成功。这里预估全压需要提高 5% 的数据,再加上用户希望留有减少叶片数的全压余量,预估用户设计工况点的全压达 1480Pa 。
3、4-72高压不锈钢离心引风机的用途
4-72高压不锈钢离心引风机用途仍和原T4-72-11型机相同,可用作一般通风换气。即用于一般工厂及大建筑物的室内通风换气,也可用于消烟除尘及锅炉鼓风等。既可用作输入气体,也可用作输出气体。输送气体种类为空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢板材料无腐蚀性的气体。气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。不得超过80℃。
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
4-72 |
5.5A | 960-657 | 5310-9790 | 4(B35)2.2 |
|
|
421-284 | 3490-6500 | 6(B35)1.1 |
|
| ||
1139-724 | 6677-13353 | 4(B35)4 |
|
| ||
498-317 | 4420-8841 | 6(B35)1.5 |
|
| ||
1960-1352 | 5051-9352 | 2(B35)5.5 |
|
| ||
1607-1107 | 4572-8465 | 2(B35)3 |
|
| ||
1784-892 | 4093-7578 | 2(B35)3 |
|
| ||
2646-1833 | 7257-13437 | 2(B35)11 |
|
| ||
2195-1519 | 6600-12219 | 2(B35)7.5 |
|
| ||
5C | 1744-1205 | 5888-10902 | 2-5.5 |
|
| |
6C | 2734-1733 | 10314-20628 | 4-15 |
|
| |
2176-1380 | 9209-18418 | 4-11 |
|
| ||
1760-1116 | 8288-16576 | 4-7.5 |
|
| ||
1389-881 | 7367-14734 | 4-5.5 |
|
| ||
846-537 | 5756-11511 | 4-3 |
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|
:,
:王
:
:hengdingfengji@
4-72高压不锈钢离心引风机在原有性能的基础上,不断改进与创新,为了满足客户的需求,特以做了以下的改进设计实验,下面是实验过程!
1、4-72高压不锈钢离心引风机的实验设计
首先确定选择的设计流量和全压。参考 4-73 改型的选择流量和用户设计流量比值,考虑到 4-73 改型的预估全压和试验全压的差别,通过选择 3 个设计流量 29500m3 /h 、 31500m3 /h 和 32500m3 /h ,对应不同的全压,经过多次整机变工况性能数值预估,zui终确定首轮选择设计流量为 31500m3 /h ,选择全压为 1420Pa 进行气动设计,这样其变工况性能数值预估得到的*效率点接近厂方设计工况流量,且其数值预估全压能达到厂方要求的全压。相应的气动设计参数见表 2 。
其次,进行整机变工况性能数值预估和主要设计参数优化,优化目标是用户设计流量处的全压保证,效率提高,并能处于或接近变工况的*效率点。优化方法是按重要性逐个参数优化,结果见表 3 。
2、4-72高压不锈钢离心引风机的实验结果
4-72高压不锈钢离心引风机首轮样机变工况全压和效率性能预估和实测结果比较见图 1 和图 2 。用户设计工况实测结果 29500 m 3 /h 的全压值稍高为 1350 ,但效率只有 76% ,率点达 82% ,但偏在小流量区。有几个值得总结的问题:
(1)首轮选择流量太小。实测率点的流量是 24850 m 3 /h ,预估的率点位置在 27500 m 3 /h ,首轮选择流量为 31500 m 3 /h ,它是前者的 127% ,是后者的 115% ,预估和实测*效率点流量如此大的差别,也和流动不好有较多分离有关,如改善设计会减少这种差别。但总体来看第二轮选择设计流量还需要大大提高,至少选择 33500 m 3 /h 以上。
(2) 实测*效率为 82.0% ,全压为 1780Pa ,该点预测的效率和全压分别为 82.2% 和 1870Pa ,预估值效率偏高 0.2% 。全压偏高 90Pa ,即高 5% ,说明该点性能以及预估和实测吻合尚可,也说明只要第二轮选择流量选对,*效率点流量和用户设计流量尽量接近,第二轮样机就有可能成功。这里预估全压需要提高 5% 的数据,再加上用户希望留有减少叶片数的全压余量,预估用户设计工况点的全压达 1480Pa 。
3、4-72高压不锈钢离心引风机的用途
4-72高压不锈钢离心引风机用途仍和原T4-72-11型机相同,可用作一般通风换气。即用于一般工厂及大建筑物的室内通风换气,也可用于消烟除尘及锅炉鼓风等。既可用作输入气体,也可用作输出气体。输送气体种类为空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢板材料无腐蚀性的气体。气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。不得超过80℃。
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
4-72 |
5.5A | 960-657 | 5310-9790 | 4(B35)2.2 |
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421-284 | 3490-6500 | 6(B35)1.1 |
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1139-724 | 6677-13353 | 4(B35)4 |
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498-317 | 4420-8841 | 6(B35)1.5 |
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1960-1352 | 5051-9352 | 2(B35)5.5 |
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1607-1107 | 4572-8465 | 2(B35)3 |
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1784-892 | 4093-7578 | 2(B35)3 |
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2646-1833 | 7257-13437 | 2(B35)11 |
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2195-1519 | 6600-12219 | 2(B35)7.5 |
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5C | 1744-1205 | 5888-10902 | 2-5.5 |
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| |
6C | 2734-1733 | 10314-20628 | 4-15 |
|
| |
2176-1380 | 9209-18418 | 4-11 |
|
| ||
1760-1116 | 8288-16576 | 4-7.5 |
|
| ||
1389-881 | 7367-14734 | 4-5.5 |
|
| ||
846-537 | 5756-11511 | 4-3 |
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:,
:王
:
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