KFD-0900 焦化厂焦油氨水分离剂
焦化厂焦油氨水分离剂可以使循环氨水系统、初冷器、蒸氨塔、终冷器、废水处理系统处理效果获得显著改善,具有显著的安全、环保、经济和社会效益:
- 循环氨水:更加清洁,焦油及悬浮物下降20%~50%。
- 焦油减水:显著加速焦油脱水,焦油水份降至0.5%~4.0%。
- 焦油减粘:焦油粘度降低5%~20%,焦油输送阻力更小。具有优良的减粘结作用,不但可以显著降低焦油及悬浮物在管道及设备表面的粘结,而且可以剥离管道及设备表面原有粘附物,提高设备的运转效率。
- 氨水喷嘴:喷嘴堵塞率下降50%~90%,并且堵塞的喷嘴更容易清理。
- 压力翻板:加强焦炉压力控制,减少煤气泄漏。
- 焦油中间槽:焦油在中间槽内水份分离速度提升,分离时间减少,节约蒸汽,降低能耗,提高生产效果。
- 剩余氨水一废水换热器:换热器更加清洁,提高换热效率。换热器清洗频率下降40%~80%。
- 蒸氨塔:塔盘更清洁,降低塔阻,减少能耗。底部排油显著减少,降低蒸氨废水COD并保持相对稳定。降低蒸氨塔的检修频率与成本40%~80%。
- 初冷器、终冷器:冲洗液质理获得显著改善,焦油、萘、焦油渣等在器内沉积减少,已有沉积物被洗脱,初冷器阻力降低,减少能耗,降低检修频率与成本20%~60%。
- 废水处理:废水中的焦油含量减少,能够有效的减少废水处理中的多环芳香烃含量,降低废水COD。
- 焦油深加工:焦油水份降低,粘度下降,深加工能耗更低。同时,水份降低,使焦油内溶解的盐类更少,对深加工设备腐蚀情况的改善亦有很大帮助。
【应用案例】
中国北方某焦化厂,焦炭产能90万t/a,焦油产量3.3万t/a。
应用前:
1、焦油乳化严重,机械化澄清槽压油至中间槽,中间槽脱水8小时后,焦油水份13%~20%。
2、在焦油产品大槽,采用蒸汽加热至90℃以上脱水,需3~5天,焦油水份勉强降至4%左右。
应用后:
- 在循环氨水泵吸入口投加焦油氨水分离剂。
- 焦油中间槽水份降至2%~4%。
- 提高药剂剂量,水份降至0.5%~1.0%。
- 无需在焦油产品大槽用蒸汽加热脱水。
【投资加报】
- 每吨含水15%焦油节约蒸汽消耗1.0吨。
- 每月节约蒸汽3200吨,节约费用38.4万元。
- 投资回报率231%。
【物理化学性质】
项 目 | 指 标 |
外观 | 无色至黄色液体 |
气味 | 无味至轻微有机物气味 |
比重(25℃) | 0.93~1.03 |
倾点 | <-14℃ |
【使用范围】
焦油氨水分离剂仅用于工业,不得用于饮用水系统。
【适用材质】
碳钢、不锈钢316、不锈钢304、铜、聚乙稀、聚丙稀、聚氯乙稀(PVC)、聚四氟乙稀(Teflon)等材质。
【用量与投加】
本品投加量建议每吨焦油300ppm。为了达到理想效果请咨询凯富顿科技销售代表,以更根据系统情况进行药剂的添加。
【包装储存】
焦油氨水分离剂200公斤/桶装,储存期二年。