北京天缘连鑫科技有限公司

环保在线免费16

收藏

微电解填料在印染废水中的应用效果

时间:2012-05-09      阅读:954

 

印染废水试验效果及建议
1 试验结果及分析
1.1 出水铁离子分析:出水铁离子小于0.03mg/l
1.2 出水颜色分析:根据铁离子实验结果和污水处理工艺流程分析,出水颜色与铁离子浓度无关(铁离子浓度很小),与废水污染物组成及处理过程可能产生的中间产物有关。经过我公司电催化氧化还原装置处理,出水颜色可以继续降低至20倍。说明该颜色发色物质具有较好的降解性能,能够处理去除。

处理后废水颜色
处理前废水颜色

生化处理后未加二氧化氯脱色废水经电催化氧化还原后处理效果(左边为处理前,右边为处理后结果)。
 


处理后废水颜色
处理前废水颜色

生化处理后加二氧化氯脱色废水经电催化氧化还原后处理效果(右边为处理前,左边为处理后结果)。
1.3原水试验
1.3.1调节池印染废水调PH8.5加*试验及处理结果

调节池印染废水调PH8.5后加1000mg/l*絮凝后过滤出水情况
调节池印染废水调PH8.5后加1000mg/l*絮凝后水沉淀情况

(调节池印染废水调PH8.5后加*1000mg/l絮凝和过滤后效果)
1.3.2调节池印染废水调PH8.5后电催化氧化处理结果

调节池印染废水电催化氧化还原处理后曝气30min后过滤出水情况
调节池印染废水调PH8.5后电催化氧化还原处理后曝气30min情况
调节池印染废水调PH8.5后电催化氧化还原处理情况

(调节池印染废水调PH8.5、电催化氧化还原60Min、曝气30min、过滤出水效果)
1.3.3加*处理和电催化氧化还原处理效果对比

调节池印染废水*絮凝后过滤水出水
调节池印染废水调PH8.5后加1000mg/l*絮凝后水沉淀
调节池印染废水电催化氧化还原处理后曝气30min后过滤出水
调节池印染废水调PH8.5后电催化氧化还原处理后曝气30min
调节池印染废水调PH8.5后电催化氧化还原处理情况

    加*沉淀过滤出水,对水中红色染料没有去处作用,而电催化氧化还原处理可以有效破坏废水中蓝色及红色染料物质,为后续生化达标处理打下牢固基础。
2 结果讨论
根据以上试验结果,初步分析如下:
(1)目前出水颜色不是铁离子引起的,应该为中间有机发色产物引起,采用常规的加药絮凝沉淀、二氧化氯氧化、过滤是无法*去除。但采用我公司电催化氧化还原技术可以有效破坏发色有机基团,进一步降低出水色度。
(2)调节池印染废水采用投加*预处理方法,可以在一定程度上去除蓝色等发色有机物,但对红色染料物质去除率低,整体处理效率低,导致终出水残余少量余色。
(3)调节池印染废水如果采用我公司专业电催化氧化还原预处理方法,可以同时充分去除蓝色、红色等所有发色有机物,整体处理效率高,预处理基本无色,对后续生化处理具有促进作用,提高整体处理效率,确保终出水COD、色度等参数达到排放标准。
3 初步结论
通过以上试验及分析,初步结论是:将调节池出水投加*沉淀预处理工艺改为电催化氧化还原预处理工艺,在后续工艺不变的条件下提高系统处理效率和出水水质。
4 后续工作及建议
本公司工程技术人员研发的电催化氧化还原技术,对印染废水具有特别的去除效果。虽然本次取水水样量较少,但初步确定电催化氧化还原技术可有效提高溢达印染废水的脱色、生化处理效果。同时,电催化氧化还原技术不会引入硫酸盐,与现有*工艺对比,可明显降低生化系统进水的硫酸盐浓度,减少硫化氢等含硫臭气的产生量,提高系统的运行效率。建议甲乙双方继续深入交流,开展现场试验,进一步完善电催化氧化还原技术对色度、COD去除率试验数据以及提高废水可生化性(B/C值)试验数据,为系统改造提供完善的试验基础。
5 附图(电催化氧化还原环保填料)
 
                              北京天缘连鑫科技有限公司
                                         技术部
                                        2012-04-01
上一篇: 二氧化氯发生器市场分析 下一篇: 微电解铁碳一体化填料的应用
提示

请选择您要拨打的电话: