白酒废水处理站工艺改造技术
时间:2024-06-11 阅读:151
某白酒生产企业位于工业园区内,现状白酒废水处理站占地面积为831m2,建筑面积为1559m2,设计处理规模为2000m3/d,工艺流程为:格栅+旋转过滤器+调节池+一级反应沉淀池+加热池+多级内循环(MIC)厌氧反应器+改良厌氧-缺氧-好氧法(A2O)单元+二沉池+臭氧接触池+曝气生物滤池(BAF)+提升池+二级反应沉淀池+生物炭滤池+清水池及出水池。废水处理后,出水需要达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631—2011)的污染物排放限值要求。但是,受诸多因素影响,系统运行不稳定,废水处理效果较差,当前急需进行工艺改造与扩建。
1、白酒废水处理站运行现状
根据现场调研,目前,该白酒废水处理站的实际处理规模为1000~1500t/d,无法达到设计处理规模要求。实际进水水质与设计进水水质相差较大,特别是化学需氧量(COD)、总氮(TN)和总磷(TP)均远高于设计值。
1.1 存在的问题
MIC厌氧反应器存在严重的跑泥现象,无法形成颗粒污泥。MIC厌氧反应器处理能力低,COD负荷仅为3kg/m3左右。进水TN、TP超设计值,原A2O工艺无法满足脱氮除磷要求。生化段监测系统基本无法正常使用。曝气生物滤池和活性炭滤池的填料都出现严重板结,基本处于废弃状态。废水处理站的沼气系统基本废弃,沼气系统的供热量无法满足MIC厌氧反应器的升温需求,设备基本已无法正常使用。火炬与沼气柜距离太近,有严重的安全隐患。在原有的污泥脱水车间,脱水后的污泥含水量仍然大于90%,不能满足生产需要。部分设备与施工图设备表参数不一致。超滤系统的膜通量下降很快,达不到设计使用年限,系统无法正常运行。白酒废水处理站的自控仪表设备基本处于废弃状态。
1.2 污染物处理效果
根据监测数据,现状项目各单元COD平均去除率为15.4%,去除效果较差,不能达标排放。一级反应沉淀池运行不正常,对COD和TP去除几乎没有作用。MIC厌氧反应器对COD的去除率仅为64.1%,导致出水COD浓度较高。A2O单元对COD的去除率为92.1%,去除效果较好。二级反应沉淀池对COD的去除率仅为26.5%。MIC厌氧反应器对TN的去除率为10%,对TP的去除率为19.2%。A2O单元对TN和TP的去除效果一般,去除率分别为78.1%和88.1%。二级混凝沉淀对TN和TP的去除率分别为30%和37.5%。
2、白酒废水处理工艺分析
白酒废水中,有机物含量高,水质不稳定。本项目进水COD浓度大于10000mg/L,TN浓度大于300mg/L,TP浓度大于100mg/L,属高浓度有机废水,水量与水质随着生产周期波动,变化较大。白酒废水可生化性较高,但仍存在不可生化降解的物质。白酒废水主要来源于粮食发酵,COD的主要成分为小分子有机物,生化降解性好,但部分有机物不可生化降解。
白酒废水处理要求高。本项目要求出水COD浓度小于50mg/L,TN浓度小于15mg/L,TP浓度小于0.5mg/L。进水含有大量高粱壳、酒糟、粮食碎屑、糊精等悬浮物和胶体物,如不去除,则会影响后续生化系统处理效果。本项目工艺改造的设计重点是经济高效地削减COD、TN、TP等指标,使得出水达到相关标准要求。目前,白酒废水一般采用“前处理+厌氧好氧+深度处理”的多级处理技术路线。白酒废水性质复杂,要将多种处理方法优化组合,形成最佳处理工艺路线。