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高浓原水中可能含有大量的悬浮态泥渣,影响后续气浮的分离效果。可设置机械脱水工序,对高浓原水进行混凝调理、机械脱水。
高浓原水由酒糟水和酵母水组成,含有较多的胶体、悬浮物,污水站现有一混凝气浮机可实现对废水中的胶体、悬浮物的去除。据现场反应情况,该气浮设备未能实现较好的分离效果,可能是反应条件、固体负荷、药剂选型等方面未达到合理条件所致。根据我司的经验,运转良好的混凝气浮工序,可实现对悬浮物有机物良好的去除率。
混凝气浮出水进入配水池,通过配水池的提升泵实现对后续EGSB反应器的均匀布水。利用原圆污井改造一座配水池,同时在配水池内设置pH调节功能,当后续厌氧反应器需要调整pH时,可以在该池内完成。同时结合现场输送条件,为实现气浮出水进入配水池,需采取加压提升措施。
配水池污水通过泵提升进入EGSB反应器(厌氧颗粒污泥膨胀床反应器)。污水从反应器底部进入,然后通过厌氧颗粒污泥床,在此有机物转化为沼气。颗粒污泥具有较好的沉降速率,在水流速度和气流速度条件下使床体*流化。污泥颗粒、沼气和出水在顶部的三相分离器内分离。处理后的水从出水槽流出,沼气从沼气管线排出,颗粒污泥返回颗粒污泥膨胀床内。有的三相分离器使该工艺具有比UASB反应器更高的水力负荷。在反应器内部进行水解、酸化和厌氧降解,大分子有机物被水解为小分子有机物,难降解有机物被水解酸化为易降解物质,大部分有机物得到降解,同时提高了废水的可生化性。
为保证EGSB反应器的稳定降解率,需对反应器采取升温措施,保证反应器的温度维持在35℃左右的中温条件运行。需要引入外部蒸汽冷凝水,借助换热器及循环系统,实现对反应器的升温。
EGSB反应器的出水进入一级好氧池,利用原有的闲置池体的部分容积,改造一座好氧池。利用好氧微生物实现对COD、氨氮、总氮的去除,好氧过程所需的氧气来自于现有污水站富余的压缩空气。
一级好氧池出水进入一级沉淀池,通过重力作用实现泥水分离,清水自流进入原有的调节池,污泥部分回流至一级好氧池,剩余污泥排入原有污泥脱水系统进行处理。
一级沉淀池的出水与啤酒生产废水在调节池混合,进行水质水量的均质,由于一级沉淀池出水流量稳定,可基本实现调节池的水质波动较小。调节池设计有效容积为1800m³,但是由于底部沉积了较多的泥沙,且无有效的搅拌措施,故难以效保证均质和水量调整的效果。需对底部泥沙进行清理,并安装穿孔曝气设施,利用压缩空气实现对调节池存水的有效搅拌。
调节池混合废水进入UASB,原有的水解酸化池存在如下方面的缺陷:
(1)反应器内的水流方式不合理,导致内部存在死角,有效容积无法充分利用。
(2)无有效的搅拌,底物和菌种的有效接触不够,厌氧生化反应的效率不高。
(3)体内厌氧污泥浓度不高。反应器内无泥水分离设施,厌氧污泥会浮在池体表面,随出水流式,池体内无法富集足够的厌氧污泥。
为克服原有水解酸化池的缺陷,提升系统的总体处理能力,将原有的水解酸化池改造为10座并联运行的UASB池,提高系统处理能力及灵活运行能力。UASB是升流式厌氧污泥床反应器的简称,由污泥反应区、气液固三相分离器和气室三部分组成。调节池出水自下而上地进入UASB,在反应器的底部有一个高浓度(可达60~80g/L)、高活性的污泥层,污泥层内存留大量厌氧污泥,大部分的有机物在这里被转化为甲烷和CO2。由于气态产物(消化气)的搅拌和气泡粘附污泥,在污泥层之上形成一个污泥悬浮层。通过三相分离,被分离的消化气从上部导出,被分离的污泥则自动滑落到悬浮污泥层,出水则从澄清区流出。
厌氧过程产生的沼气(包括EGSB产生的沼气),通过集气管收集进入水封罐及除臭罐,沼气净化罐内补充碱性吸收液,可有效去除沼气中的硫化氢,降低臭味。吸收液饱和后,将饱和吸收液排入UASB的出水渠,流入后续的好氧池进行降解反应,重新补充新鲜吸收液,即可达到除臭效果。鉴于现场的实际条件,不建议采用火炬燃烧,预留接口条件,后续可进行沼气利用。
为保证改造工作的顺利进行,需对现有池体进行排空清理,将厌氧污泥集中储存起来;将原有的顶部集气罩进场拆除;对填料支架进行拆除并移位。
为保证该系统在冬季低温季节的有效去除率,在方案设计时预留对进水加热的接口,在运行过程中如果出现水温过低影响处理效率,同时水量大于2000t/d时,可实现系统的升温,保证运行温度≥25℃以上,方可确保60%以上的有机物去除率。
UASB池出水进入二级接触氧化池,经过好氧微生物的作用,进一步降解废水中的COD、BOD等。现有接触氧化池的有效容积为3200m³,处理能力可以满足现有处理水量的要求,无需改造。
接触氧化池出水进入二沉池,在二沉池中通过重力作用进行泥水分离,污泥沉积在沉淀池底部,通过刮板收集至集泥区,部分回流至接触氧化池,部分以剩余污泥的形式排放。二沉池清水通过在池体表面排出,达标排放至厂外。现有二沉池为辐流式,处理负荷可以满足要求,据现场运营人员介绍刮泥机的部分刮板损坏,进行正常更换后即可满足使用要求。
污水处理站的正常运行过程中,污泥主要产生于气浮机的浮渣,EGSB排放的厌氧剩余污泥,一级好氧池排出的好氧剩余污泥,UASB排出的厌氧剩余污泥,二沉池排出的好氧剩余污泥。预测绝干污泥产量1000~1300kg/d,脱水泥饼约为5~6.5t/d。现有污泥处理系统采用叠螺脱水机配套加药系统,实现对污泥的机械脱水。