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一、破碎机存在电能浪费的原因
1. 电机设备选型时,通常在考虑了负载的基础上,再留有一定的余量.
2. 电动机在启动时,采用直接起动方式,起动电流为额定电流的5-7倍,起动电流大,电能浪费的同时也缩短了电动机的使用寿命.
3. 破碎的矿石时大时小,时多时少,因此要求的破碎力也不一样,多余容量不能被充分利用,造成较大的电流浪费。
二、破碎机节电改造的难点:不能减速运行
三、超能士破碎机节电器的功能特点
1. 50HZ节电运行,无需外接任何检测装置,可根据负载率的变化,实时在线调整电机的输入功率,提高功率因数节电。
2. 抗冲击负载功能:可瞬时提高输入电压(0.1秒内上升电压200V),满足突然加载时对电机输入功率的需要,适用于破碎介质的大小、软硬的变化(选矿厂的一破建议不安装,因为破碎石块的体积上限是不可控的)。
3. 对0.1秒以内的瞬间断电或过电压(电网波动,雷击或浪涌导致)而导致的停机,不需人工复位而自动复位运行的功能;
4. 反发电抑制功能:在反发电发生时,节电器的输出频率始终保持和电机运行频率的一致,在一定程度上抑制反发电的产生。
5. 过电流、过电压、欠相、欠压、过热、瞬间断电等异常均可实现保护。
6. 软启动、软停车功能:通过设定,对电机进行软启动、软停车的控制,避免了大电流对电机的冲击;
7. 电机的寿命取决于起动电流以及电机自损的大小,在安装了超能士节电器后,随着电机输入电流的减小,电机的使用寿命及检修周期会大大延长。
8. 简单地串接在供电电源和电机之间,不改变运行速度,维持原来的工况.
9. 安全及负载追踪功能通过了国家电梯质量监督检测中心的检验。
10.主机超能士在2007年天津节能比武中,获得搅拌机、水泵节能竞赛名。
11. 安装在破碎机上的平均节电率在15-30%(取决于负载设备的运行功率因数)。
四、现场安装实例(数据为最终客户提供)
1. 75KW颚式破碎机,所配套电机为新节能型电机Y2315M-82,安装1台75KW超能士破碎机电机节电器。
节电前运行数据:运行时间781.08h;运行有功14505kwh;18.57kwh/h;
运行无功16320kvarh/h;20.89kvarh/h;
节电后运行数据:运行时间520h;运行有功5640kwh;10.85kwh/h;
运行时间213.9h;232.5kvarh/h;1.09kvarh/h;
由以上数据中得出:平均有功节电率41.59%;降低无功损耗为94.78%。
(注:75KW鄂式破碎机为2破工艺,运行功率因数偏低)
2. 节能以外的间接经济效益
(1) 低频起动可以消除工频50Hz直接起动对电动机及破碎机设备的冲击,使破碎机的起动性能更加稳
定, 并且减少直接起动对矿区电网的干扰和冲击;实现了电机零冲击起动和在功率状态下运行。
(2) 破碎机及电动机运行过程平稳,配件破损少,停机少;生产线整体产能提高,企业综合效益显现。