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【失效分析】汽车齿轮卡圈断裂分析

时间:2024-10-14      阅读:59

  01测试背景
 
  客户生产过程中,部分中轴五档齿轮卡圈在装配时发生断裂。客户送检2pcs样品,1#样品为断裂卡圈,2#样品为同批次未使用卡圈,样品如下图1所示。     卡圈材质为65Mn(成分如下表所示),板材冲压法制备。     热处理工艺:加热至830~850℃淬油,回火温度410~430℃,表面经发黑处理,处理过程不接触酸。根据客户要求,对断裂卡圈进行失效分析测试,以期找出其断裂原因。 
  02实验方案
  03 测试结果
 
  3.1宏观形貌观察
 
  断裂卡圈断面的绝大部分区域(B、C位置)呈亮灰色,且可观察到许多小亮面,周边(A位置)呈深灰色;从侧面照片可以看出,断面平整,无明显塑性变形,说明其整体为脆性断裂。
  3.2微观形貌观察及成分分析
 
  1.卡圈断面边缘小区域A位置可观察到少量韧窝,为韧性断裂;其他大面B和C位置呈冰糖状,晶面光滑,且可观察到一些二次裂纹,为沿晶脆性断裂,但也存在少量穿晶断裂。
 
  2.断面A位置和B位置表面化学成分未见明显异常。
  3.3切片观察
 
  1. NG和OK卡圈的基体中均无较大的夹杂物或气孔存在。
 
  2. NG卡圈断口及基体的金相组织与OK卡圈基体无明显差异,均为保持马氏体位向分布的回火屈氏体。
  3.4硬度测试
 
  2个卡圈的硬度无明显差异,且均符合规格要求。
  04分析讨论
 
  1. NG卡圈断面平整,无明显塑性变形,整体呈脆性断裂。
 
  2. NG卡圈断面大部分区域呈冰糖状,晶面光滑,为沿晶脆断伴随少量穿晶断裂,且可观察到一些二次裂纹,边缘少部分区域可观察到明显韧窝,为韧性断裂;断面化学成分无明显异常。
 
  3. NG&OK卡圈基体均无较大的夹杂物或气孔存在,金相组织也无明显差异,均为保持马氏体位向分布的回火屈氏体。
 
  4. 断裂卡圈的硬度符合规格要求,但接近管控上限。
 
  05结论
 
  NG卡圈整体为脆性断裂,发黑处理过程未接触酸,且断口无氢脆特征,排除氢脆可能。断面沿晶断裂位置晶面光滑,无第二相薄片或碳化物存在,金相组织及硬度均无明显异常,排除过烧可能。
 
  65Mn卡圈中合金元素Mn含量较高,可促使杂质在晶界处偏聚,降低材质韧性;且钢中P含量超过0.020%,也会促使材质脆性增加。同时,卡圈硬度偏高(接近管控上限),回火温度为410~430℃,较接近第一类回火脆性温度(250~400℃)。
 
  综上推测其为回火脆性导致的脆性断裂。
 
  06改善建议
 
  1.降低原材料杂质含量
 
  2.改善热处理工艺(如适当提高回火温度)等。
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