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LF 精炼炉除尘系统除尘器
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生产厂家泊头市绿源除尘设备有限公司系中国环保产业协会理事单位、省环保产业协会会员单位。公司始建于2002年(公司前身泊头市鑫润环保设备厂,2002年成功改制重组为泊头市绿源除尘设备有限公司),经过十多年的艰苦创业,公司依靠*技术、科学管理,企业规模迅速扩大,管理水平不断提高,是集科研开发、生产加工、经营销售、技术服务和人员培训于一体的大型*。历次荣获省*“重合同守信用企业”称号,并于同行业中*通过ISO9001:2000质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证。是全国环保行业、省环保。河北环科除尘设备有限公司占地100500㎡,建筑面积52000㎡,现有职工625名,工程技术人员143名,其中中高级工程师29人
LF精炼炉是重庆钢铁公司炼钢厂重要的工艺设备,生产过程中,有大量的烟尘从电极与钢盖的间隙中涌出,给炉前工作环境带来严重的烟尘污染。结合重庆钢铁公司炼钢厂LF精炼炉的现场条件,分析造成该污染的主要因素及影响规律,对LF精炼炉炉前环境的改造具有重要意义。 首先结合国内主要钢厂同类炉型的运行情况,对LF炉除尘系统的两种改造方案进行了分析。其一是在电极棒上方增加一个集流顶罩,将在钢盖与电极棒之间外溢的含烟尘气流进行收集,输送到的除尘器中进行处理排放。该方案受现场工艺布置的限制,对重庆钢铁公司炼钢厂LF炉不适用;其二是在炉盖抽风道的下部加一个用耐火材料制作的下层小炉盖,将原单层小炉盖改进为双层小炉盖,气流通过下层小炉盖时受阻,流速在两层炉盖间形成的腔室中减小,使烟气更易被引风管所捕集。但在试用过程中多次出现下层炉盖上部积渣,堵塞电极孔,造成电极棒升降困难,生产过程中出现电极相与相之间打弧的的情况,给生产带来安全隐患,该方案也不具备可行性。 在立足于对现有设备进行挖潜改造的思想指导下,对除尘系统的风机、输尘管道及除尘器存在的问题进行了分析,发现布袋除尘器的清灰方式不合理,造成阻力过大,送风量达不到设计要求。实施改造后,送风量达到了设计标准,但炉前工作环境的烟尘污染并未能得到有效的解决。 通过模拟实验和数值模拟,分析了引风管处断口对炉内压力分布和流量分配造成的影响,发现在现有设备条件下,引风管路与除尘风道的连接处存在的断口是影响重钢LF精炼炉除尘系统效能的重要原因。根据上述工作,提出了采用开合式外罩封闭引风管处断口的改造方案,并给出了数值模拟的改造后可能达到的除尘效果